1)高爐出鐵口的除塵設(shè)施不完善,在高爐出鐵口開、堵口時,因主鐵溝蓋需吊離爐口,不能密閉,側(cè)吸罩不能完全控制煙氣外溢,對車間環(huán)境造成嚴(yán)重污染。
2)無論是擺動流槽,還是撇渣器處的密閉罩,其罩體的幾何尺寸都偏小,熱煙氣的緩沖空間不夠且風(fēng)量偏小,導(dǎo)致罩內(nèi)煙氣外溢造成崗位污染。
3)除塵管網(wǎng)布置不合理,原系統(tǒng)中三個出鐵口的除塵管道相互獨立,直通除塵器前集氣箱,由于管道的布置空間限制,增加了許多彎頭與折返,導(dǎo)致整個管網(wǎng)的通風(fēng)阻力增加。
4)反吹布袋除塵器反吹力度較弱,氣動三通切換閥關(guān)閉不嚴(yán),除塵器清灰效果較差。
鑒于上述原因,中鋼集團天澄環(huán)保科技股份有限公司的工程技術(shù)人員,對煉鐵廠三高爐爐前除塵系統(tǒng)進行改造。
將出鐵場除塵與爐頂上料除塵劃分為兩個獨立的除塵系統(tǒng)。大系統(tǒng)(52萬m3/h風(fēng)量)控制出鐵口側(cè)吸罩、撇渣器、擺動流槽及渣鐵溝煙塵。通過倒場閥門進行風(fēng)量切換。小系統(tǒng)(風(fēng)量為29.5萬m3/h)控制爐頂上料及三個出鐵口頂吸罩煙塵,設(shè)為常開狀態(tài)。具體改造方案如下;
冀公網(wǎng)安備13098102000530號